arbetsgruppen mot B LER inom verkstadsindustrin MEDDELANDE Nr3 1979 01,03 Verkstadsföreningens och Metalls gemensamma organ för bullerbekämpning Bullerdämpning vid gradsaxar Plåthanteringen dominerar ljudet Ingenjörerna Peter Bengtson och Roger Ekström samt civilingenjör Hans Elvhammar, Ingemansson Akustik, Göteborg 534.83 621.963 D Inom alla typer av plåtbearbe tande verkstadsindustri är dimensionsklippning av plåtar en mycket vanlig arbetsoperation, som man företrädesvis utför i gradsax. Vid klippet u tstrålas kraftigt impulsartat buller främst från arbetsstycket. Buller av samma storleksordning eller högre alstras främst vid hanteringen av grövre plåt, då denna efter klippoperationen falle r fritt mot en lastpall eller transportör. Vid mekaniska gradsaxar är även kopplinge n en kraftig bullerkälla. Eftersom flera gradsaxar ofta placeras intill varandra eller bland annan utrustning i en verkstadslokal, kan flera personer samtidigt beröras av störningarna. Meddelandet speglar några av bullerfrågorna kring gradsaxar inom tre industrier med plåthantering i tillverkningen - Saab-Scania, Oskarshamnsfabriken - Volvo BM, Hallsberg och Bahco Ventilation AB , Enköping. Åtgärder för att minska bullret har genomförts vid de två förstnämnda industrie rna. Punktåtgärder har utförts på en klipplinje för tunnplåt (max. 1,5 mm) vid Saab-Scania. Volvo BM har vidtagit åtgärder för att minska bullret från utmatningen på en konventionell mekanisk gradsax (tunnplåt 2-3 mm). Vid klippoperationer i mekaniska excenterpressar resp . gradsaxar är arbetsfunktionen likartad_ Medan pressarnas buller normalt bestäms av klippet. visar det här presenterade arbetet att plåthanteringen ger det högsta bullret vid gradsaxarna. Problemen har studerats vid en klipplinjc för karosseriplåt (max. ca 1,5 mm) i bandrulle hos Saab-Scania. Oskarshamn. samt konventionellt matade saxar hos Voh'o BM i Hallsberg (plåttjot'klek 2-3 mm) resp. Bahco Ventilation. Enköping (plåttjocklek max. 6 mm). Genom åtgärder på utmatningen vid klipplinjen sänktes operatörens buller med 4 dB(A) ; 7 dB(A) vid utmatningsfickan. Förändring av ut· matningstransportören oi'h införande av lyftbord och ombyggt kopplingsreglage sänkte bullernivån på operatörsplats med ca 2-3 dB(A) och ca 7-8 dB(A) bakom saxen hos Volvo BM. Efter åtgärderna bestämmer saxens tomgångsbuller och ljudutstrålningen från plåtytan ö\'er inmatningshordet operatörens bullerdos _ 628.51 7.2 699 .844 Bahco Ventilation AB har studerat möjlig1leterna att kunna genomföra e n inbyggnad av utmatningszonen vid en mekanisk gradsax för max. 6 mm plåt. Principen har emellertid inte varit möjlig att tilllämpa här. I meddelandet diskuteras bl. a. anledningarna jämte alternativa åtgärder. Inför projektarbetet tillsattes även arbetsgrupper vid Volvo BM och Bahco Ventilation AB , vilket det redan tidigare finns vid SaabScania. I grupperna har ingått bl. a. produktionstekniker, skyddsingenjörer, arbetsledare, fackrepresentanter, skyddsombud, konstruktörer och represe ntanter för företagsledningen. AkustikkonsuIte n och arbetsgrupperna har utarbetat åtgärder och penetre rat olika problemställningar i samråd. Hanteringsbullret dominerar vid gradsaxar En jämföre lse mellan mekaniska gradsaxar och mekaniska excenterpressar visar att arbetsprincipen är tämligen likartad. Vid excenterpressar är klippljudet helt dominerande och i arbe tsgruppens tidigare meddelanden, t. ex. nr 6- 7, 1976, har beskrivits dämpåtgärder. Redan tidigt i detta arbete visade Särtryck ur Verkstäderna nr 8/79 '.,. . Bild 1. Buffertzonen vid klipplinjens inmatning. l . S/ätp/åt från bandrulle, 2. gradsax, 3. glidbana, 4. stå/bommar. det sig emellertid att bullret vid hante ringe n av plåtarna är den kraftigaste bullerorsaken vid gradsaxar. Detta kan d" lvis bero på, att klippljudet vid saxar är lägre med de använda snedställda skären och styvare maskinkonstruktionerna. Normalt är emellertid hanteringsbullret avsevärt kraftigare till följd av plåtdetaljernas storlek och hanteringen av dem. Flera bullerorsaker måste beaktas vid klipplinjen Vid Saab-Scania nyttjar man sedan flera år en linje för längd klipp av karosseriplåt i bandrulle. Klipplinjen utgörs av valsriktverk , inmatnings- och buffertsträcka, e n mekanisk gradsax (fabr. Euge n Fischer), utmatningstransportör och uppsamlingspunkt för detaljerna. Högt buller registreras utmed klipplinjen , dvs. klippmomentet i gradsaxen är inte den enda bullerkällan. Arbetsprincipen är nämligen sådan att högt buller alstras vid plåthante ringe n såväl före som efter gradsaxen. Bild 1 illustrerar plåtens utseende i inmatningszonen i momentet omedelbart innan klippet. Riktverk et matar fram plåten över d e n välvda glidbanan genom saxens skäröppning . Plåtänden bromsas upp mot två pneumatiskt reglerade stoppklackar i stål, vilka injusterats till den önskade plåtlängden. Efte rsom matninge n är kontinuerlig, välver sig då plåten över glidbanans buktade del såsom framgår av bilden. Efter klippet frigör stoppklackarna den avklippta plåten, varefter Bi/d 2. Uppsam/ingspunkt för p/åtklipp i ett tidigare utförande. 1. Plywoodskiva monterad med gummiisolatorer mot balkram, 2. ba/kram, 3. p/å tklipp. en bandtransportör för denna mot uppsamlingspunkten. I nästa ögonblick frigör saxens tillhålla re den inmatade plåtlängde n , varvid plåtbukte n falle r mot glidbanan under kraftigt buller. Vid plåttjocklekar under ca 1 mm buktar sig plåten även nära gradsaxen och slår mot de båda stålbommarna (bild 1) vid uppbromsningsmome ntet under ljudalstring. Då plåten bromsas av stoppklackarna, slår plåtkanterna upp mot t vå styrgejder (se texten till bild 4) på utmatningssidan. Buller utstrålas äve n frå n styrgejderna i detta moment. Bild 2 illustrerar uppsamlingspunkten för plåtklippen i ett ögonblick då en plåtlängd har lämnat transportören och kommer att bromsas upp mot en vertikalt mon- ' terad plywoodskiva. Höga impulsljudnivåer uppmättes Följande ljudnivåer har mätts upp nära klipplinje n vid klipp i 1 mm karosseriplåt. Angivna värden avse r den ek vivalenta (genomsnittliga) ljudnivån registrerad under en arbetscykel samt toppvärdet. Det senare är det högsta värdet under arbetscykeln, utvärderat från bandinspelning, och motsvaras nära nog av avläst »Peak-Hold»värde på t. ex. Briiel & Kjaer precisionsljudnivåmätare. • Mätposition vid inmatningszon, 1 m från glidbana - ca 90 dB (A) (112 dB(A) toppvärde). • Mätposition vid manöverplats, 1 m från gradsax - ca 93 dB (A) (114 dB (A) toppvärde ). Bild 3. Stoppklackarna kompletterades. l . Stoppklack, 2. hårt gummi, ca 9r? Shore, 3. 2 mm stålband. • Mätposition vid utmatningszon, 1 m från lastpall - ca 90 dB(A) (116 dB (A) toppvärde). Dämpning av klipp och utmatning gav 4 dB(A) Ijudreduktion för operatören De åtgärder som man utfört på klipplinje n är följande : • Pneumatikutloppet för stoppklackarnas tryc kluftcylinder kompletterades med ljuddämpare i sintermetall (SM-PYS). • Styrgejderna i utmatningszonen kompletterades med stomljudsdämpande massa och yttre tunnplåt (sandwichkonstruktion) - beklädnaden syns på bild 4. • Stoppklackarna kompletterades e n!. bild 3. • Uppsamlingspunktens ändstopp e rsattes med en konstruktion vars utförande framgår av bild 4. ., Ljudtrycksniv8 dB rel. 2 ·10 Ps dBIA) 60 2000 18000 1000 Bild 5. Uppmätta 4000 Hz Frek\lens ekvivalenta Ijud- trycksnivåer vid klipp i 8 mm plåtremsa 1000 x IDO mm. - - Manöverplats, motsv. 97 dBIA) - - - Bakom gradsax vid skyddsbom, Bild 4. Uppsamlingspunkt för plåtklipp efter modifiering. 1. Stå/ram, 2. vibrationsdämpare - 6 st. typ MV 803- 13 (leverantör: Vibrachock AB, Skärholmen), 3. 2 mm slätplåt skruvad i hörn, 4. dämpmassa, typ SK 172-5001 (leverantör: BeckeT Akustik, Västra FröIunda), 5. reff/ad gummimatta typ 75/ 1279, (leverantör: Metalastik, Södertälje), 6. 10 mm slätplåt. Resultatet av dessa åtgärder är att ljudnivån vid uppsamlingspunkte n reducerades med ca 7dB(A) - från 90 till 83 dB(A) . Toppvärdet minskade med ca 10 dB (A). Vid operatörsplatsen minskade ljudnivå n med ca 4 dB(A) - från 93 till 89 dB (A). Toppvärdet mins kade m e d ca 6 dB(A). Åtgärder för att minska bullret vid inmatningszonen har inte genomförts, eftersom dessa b edömdes bli omfattande och nyinköp a v en klipplinje är aktuellt. Av d e nna orsak uppmättes e ndast marginell förbä ttring vid inmatningszonen . Erfarenheterna utnyttjas vid nyinköp De erfarenheter man vunnit vid b u llerdä mpningsfårsök en och vid dIskussionerna krin g klipplinj e n kommer att utnyttjas i samband med offertförfrågan för den nya linjen. Primärt komme r man att undersöka möjligheterna till ändrade funktionsprinciper, förutom att m a n inför de b eskrivna åtgärderna från den befintliga linjen i tillämpliga delar. • Inmatningssträckans glidbana ersätts delvis av ett rullsystem, som följer plåte ns rörelser i vertikalplanet. Som ett a lternativ kan buffertzonen utföras med håltagning i golvbjälklaget och med möjlighet för plåten att »bukta sig. nedåt. Återgånge n till neutralläget kan utföras i en mjukare och tystare rörelse med de ssa principe r. • En elektronisk längdrnätningsenhet installeras. Med d enna a nordning uppbromsas plåte n till kryp fart strax före klippet, dvs . impulsartat bulle r undviks. • Utmatningsbandets hastighet för- motsv. 106 dBIA) ändras med variator och kan på detta sätt a npassas till den lägsta möjliga vid den a ktuella plåtlä ngden. En låg hastighet mot up p samlingspunktens stoppanordning ger lägre buller. Buller från gradsaxens utmatnifl g bör minskas Försök vid Volvo BM och Bahco Ventilation visar, att det vid konventionella mekaniska gradsaxar utan utmatningsanorrlning etc. primärt är viktigt att minska bullret från nedfalla nde plåtar e fter klippmomentet, även om ett flertal moment i plåthanteringen också ger kraftigt buller. Följande moment ingår norma lt i hante ringen och alstrar var för sig ett impulsartat buller : • Plåten »läggs» mot saxens bord. • Plå te n trycks mot bak a nhåll. • Tillhållarna låser plåten . • Kopplingen går i ingrepp (pneumatisk-me k a nisk). • Kraftöve rföringe n mellan k oppling och kniv , övre skäret rör sig mot plåten. • Skäret träffar plåten. • Plåten skärs· (saxen »gäspar» vid belastningen och å tergår s prå n gartat till viloläget efter klippet). • Detaljen faller och transporte ras ev. med utmatnings anordning mot pall eller dylikt. • Eve ntuell trucktransport. Fallande grova plåtklipp ger mycket höga impulsljud Oktavanalysern a, bild 5, illustrerar den genomsnittliga ljudtrycksnivån Ljudlrycks,:,~vå dB rel. 2 ·10 Pa dBIA) 1rorr~~~-,-,--,-.-~, I I -<- --- t ; : , ~- ~ .L' 1 I ! L_ ~.. .... ~. , . - . , DPC 6-305) med utmatnings transportör. Omfattande mätningar vid klipp i varierande plåttjocklek och fo rmat utfördes . Även i d e tta fall ku nde man konstatera att buller vid hanteringen efter klippet i förs· ta hand borde åtgärdas, även om plåtens fallhöjd är avsevärt lägre med transportören (hur fallhöjden påverkar ljudnivån diskuteras i fortsättningen ). Man kan minska buller vid utmatningen på olika sätt Hz Frekvens Bild 6. En skrotlicka som placeras på styrplåten vid skäret fångar upp smala plåtstrimIor. , . Skär, 2. styrplåt, 3. plåtstrimIa (skrot), 4. plåtdetalj, 5. skrotficka i bockBd slätplåt fästs med hakar e. d. mot styrpJåten och töms vid behov. Bild 7. Uppmätta ekvivalenta ljud· trycksnivåer vid varierande fallhöjd hos 2 mm sJätplåt med formatet 300 X 600 mm. - - - Motsv. 101 dB(A) - - - Motsv. 91 dB(A) Som vi sett varierar - beroende på omständigheterna - metoderna för materialhantering efter klipp . Man kan särskilja följande principer: • Utmatningsanordning saknas. Godse t faller mot en sned ställd s tyrplåt, monterad strax under skäret, och därefte r i en låda eller dylikt. Genom att placera en »skrotfick a)} på styrplåtens ovansida nära skäret kan smala skrot· strimlor skiljas ut - den bredare plåtdetaljen faller mot skrotftckans ovansida utan att glida in i denna bild 6. Godset avhämtas med truck eller liten lastvagn . • Utmatningsanordning används . , Plåtdataljen faller mot en band· transportör och förflyttas till en uppsamlingsp unk t på något avstånd från saxens baksida. Transportören kan utformas så, att skrotstrimlorna faller ner i en separat låda. Arbetsstycket faller i slu· tet av transportören mot en pall, låda etc. lägre buller erhålls med minskad fallhöjd Bild 8. Exempel på utmatningsanordning från gradsax. l. Utmatningsbord, 2. hydrauliskt lyftbord, 3. skrotIåda, 4. uppfällbar klaff dirige· rar skrotremsor i lådan, 5. klippt plåt. vid operatörsplatsen respektive vid u tma tningen vid klippet av 8 mm slätplåt i en mekanisk gradsax (Gö· teneds MGE 10- 30). Plåten faller mot en pall placerad under skä re n. Vid produktion klipps max. 6 mm slätplåt i saxen (Bahco Ve ntilation ). Vid operatörsplatsen registrera· des 97 dB (A) och 106 dB(A) bakom saxen. Lj udnivåerna motsvarar toppvärdena 120 dB resp . 129 dB. Prov med att helt eliminera det buller, som alstras när plåten faller mot de övriga plåtarna på pallen, visar att ljudnivån n ära operatören då minska r med 3 - 5 dB(A) resp. 8-10 dB(A) bakom saxen. De tta und erstryker betydelsen av lämpli· ga åtgärder för att minska detta buller. Vid Volvo BM genomfördes liknande prov på en gradsax (Arboga Plåtens fallhöjd bestämmer i hög grad ljudnivån. Me d lägre fallhöjd minskar ljudnivån. Exempel: En 2 mm plåt med formatet ca 300 x 600 mm förflyttas på en bandtransportör och faller mot en pall. Vid 600 mm fallhöjd uppmättes ljudnivån 101 dB(A)-126 dB toppvärde. Vid fallhöjden 240 mm noterades 91 dB(A)- 1l2 dB topp värde . Bild 7 illustrerar detta i oktavan alys. lyftbord och utmatningstransportör minskar fallhöjden Bild 8 (Volvo BM) illustrerar en metod att åstadkomma ändamåls- I Bild 9. Manövrering av kopplingspiunge före åtgärd. Glapp i krahöverlöringsmekanismen alstrade buller. l . Tryck/uftcylinder, 2. hävstång, 3. kopplingsp/unge, 4. Bild 10. Direktverkande tryckluftcylinder utan glapp i överföringen ger lägre buller. l. Tryck/uftcylinder. 2. kopp/ingsp/unge. styrp/åt. J enlig material hantering, lägre fall- höjd och minskat buller med hydrauliskt lyftbord och utmatningsanordning. I de flesta fall har man önskemål att kunna lyfta pallen (godset) av lyftbordet med en mindre handkärra som alternativ till trucktransport. Detta är möjligt, om man sänker ner lyftbordet i e n hå ltagn ing i bjälklaget, så att golvnivån kan bibehållas. P . g. a. omfattande kostnader för håltagningen, som man i detta fall måste utföra i efterhand, har åtgärden fått bero. Vid den planerade flyttningen av saxen till ett annat utrymme inom företaget kommer man emellertid .' att utföra en sådan håltagning i bjälklaget. Hanteringen av skrotIådan förenklas även vid tömningen , om lyftbordet kan sänkas till golvnivån. Förutom att man anskaffat lyftbordet, har man även utfört åtgärder på saxen och utmatningstransportören. Direktverkande pneumatik vid koppli ngsreglage Bilderna 9 och 10 illustre rar hur mekaniskt slammer från gla pp i kraftöverföringsmekanismen mellan pneumatikcylindern och kopplingsplungen har eliminerats. Man har helt enkelt avlägsnat hävstångsmekanismen, bild 9, och monterat pneumatikenheten i direkt anslutning till kopplingsplungen, bild 10. Resultatet av åtgärden framgår av oktavanalysen bild 11. ., Ljudtrycksnivå dB rel. 2 ·10 Pa -f .. -1 " - ";40 -" -; dBIAI ,- - ...; {- Frekvens Bild 11. Registrerade ekvivalenta Ijudtrycks nivåer vid kopp/ingen på 1 m avstånd från gradsax, JJklippetJJ utförs utan plåt. - - Före åtgärd. motsv. 89 dBIA) - - - Efter åtgärd enligt bild 10, motsv. 85 dBIA) Bild 12. Del av utmatningstransportör vid skrot/ådan. l. Transportband. 2. stom/judsdämpad p/åtkonstruktion. Slitgummibelagd styrplåt minskar stomljud Efter klippet faller plåtdetalje n mot en snedställd plåt, som styr den mot transportören och slätplåten i denna. Samtliga plåtytor stråla r stomljud. Ge nom ''!ltt bekläda styrplåte n med ca 8 mm tjock slitgummiduk på ovansidan minskade stomljudet markant. (Leverantör: Trelle borgs Gummifabriks AB , typbeteckning nr 5488). Dämpad slätplåt i utmatningstransportören Bild 9 illustrerar styrplåtens läge i gradsaxen och bild 12 plåtytan i utmatningstransportören . Slätplåte n har i detta fall kompletterats med en tätperforerad plåt (hål 0 3 mm, c/c 5 mm) , som syns på bild 12. Plåtarna har limmats mot varandra i ett flertal kontaktpunkter med stomljudsdämpande massa. (Leverantör: B ecker Akustik, Västra Frölunda , typbeteckning SK 172-5001.) Genom att välja en perforerad plåt som ytterplåt vinner man fördelen att bristfällig kontakt med den underliggande något ojämna plåten inte försämrar ljuddämpningseffekten. En perforerad plå tyta omsätter i ringa grad vibrationer till hörbart ljud , framförallt erhålls förbättring vid låga frekvenser. Bild 13 belyser inverkan av å tgärderna i en mätposition bakom saxen. Vid manöverplats uppmättes endast marginell förbättring efter åtgärd. Tomgångsbullret utan plåtklipp är endast 3 dB(A) lägre än vid normalt klipp - 84 resp. 87 dB(A). Ljudtrycks~ivå dB rel. 2·10 Pa dBtAI 120rr-r-~-~-:--,---r'T'-' Inbyggnad av saxens bakre parti minskar buller , ~- i "I - - -+- 40 I -~ - t- ' t --- - 1- T 1,5 j 125 I 00 , 2000 I 8000 63 250 1000 4000 Hz Frekvens Bild 13. Uppmätta ekvivalenta Ijud- trycks nivåer bakom gradsax vid skrot~ låda. - - Före åtgärder, motsv. 98 dB(Aj - - - Efter åtgärder, motsv. 93 dB(Aj Vid Bahco Ventilation undersökte man ingående förutsättningarna alt eventuellt kunna »bygga in » saxens utmatningszon. Bullerminskningen med en sådan åtgärd skulle i detla fall vara betydande , främst för annan personal inom avdelningen. Slammer från nedfallande plåta r i utmatningen är , som tidigare visats på bild 5, den klart dominerande bullerkällan vid produktionen i denna sax. En inbyggnad med tillräcklig flexibilitet, bestående av ca 1 mm slätplåt med 100 mm invändig mineralullsisolering, som täcks med finperforerad plåt, skulle radikalt minska bullret och bedömde s vara fullt acceptabel ur arbetssynpunkt. Olika förslag penetrerades , varefter arbetsgruppen bestämde att låta projektera en konstruktion där saxens bakre parti försågs med en fast , mot saxen anbringad inbyggnad. En motordriven höj- och sänkbar lucka skulle göra det möjligl för operatören alt enkelt hämta ut plåtklipp och lastpallar, antingen med handkärra eller gaffeltruck . Luckans öppnings- och stängningstid fastställdes till ca 5 s. Av produktionstekniska skäl önskade man se över lösningen ytterligare, varför den inte kommi t till utförande i tid till detta meddelande . Lösningen torde dock vara av intresse för andra företag , eftersom den ensam skulle förbättra bullersituationen både för saxens op era_ tör och personal i närhe ten . ..
© Copyright 2024